四氢噻吩是无色透明有挥发性的液体,有强烈的气味,一旦泄露,将会立即扩散在空气中影响周边环境。此次作业,西部站场站安全维稳工作是首要任务,零泄漏是重中之重。储配分公司高度重视,成立专项作业小组,对作业方案和安全防控重点环节多次进行专题会议讨论,对作业方案、人员分工、实施流程、运行监护、环境监测等都进行了周密计划和安排,提前做好充分的准备工作。
根据站内中压加臭罐和高压加臭罐加料口管径尺寸不一、加料口位置不同的实际情况,分公司对加臭装置进行了改造。在与输液管的连接位置改用了螺纹接头,优化了密封性,并对输液管另一端加了转换接头,实现了不同罐口的连接功能。同时为了保证实际操作可行性,多次以水为原料对改造后的装置进行试验,在不同工况下通过氮气施压将水加注到容器内,试验过程中没有发生漏水现象,并能够输送完全,保证输液管内没有余液残留。
专项作业小组穿戴好各种劳保防护用品后到达现场,实施作业:首先将50KG的原料罐在密闭撬车内打开,迅速配好改造的输液装置,检查密封情况之后再移至现场。连接加料装置与加臭罐,在加臭罐的加料口边上用活性炭包包围覆盖,下方铺设塑料膜保护层,以防止作业过程中四氢噻吩液体渗入地面,对土壤及地下水造成污染;然后缓慢打开氮气阀,根据罐内液位缓慢增大阀门开度,控制压力在0.02MPA将臭剂输送至加臭罐,在加料过程中不断喷洒除臭剂,以减轻臭味对周围空气的影响;接着缓慢减小氮气阀开度直至输液管内臭剂液体完全进入加臭罐内,并迅速拆除连接关闭加料口;最后将臭剂空罐及时除臭密封处理。大家各司其职,紧密配合,不敢有半点马虎,先后完成中压加臭罐和高压加臭罐的加料作业。由于事前准备充分,作业期间防控措施得当,没有发生四氢噻吩异味扩散的情况,此次加臭罐加料作业圆满完成。